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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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1025t/h鍋爐水冷壁管泄漏原因分析及處理

發(fā)布時間:2014-06-22 08:37    來源:未知

1、前  言
    某電廠2號鍋爐由哈爾濱動力集團(tuán)制造,為亞臨界壓力一次中間再熱自然循環(huán)爐,平衡通風(fēng)和四角切園燃燒方式,燃用煙煤、貧煤,采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫。鍋爐以MCR工況為設(shè)計(jì)參數(shù),在機(jī)組電負(fù)荷為333 MW工況時最大連續(xù)蒸發(fā)量為1025t/h,機(jī)組電負(fù)荷為300 MW時,蒸發(fā)量為910.5t/h,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    爐膛四周為全焊式膜式水冷壁,水冷壁規(guī)格為∮63.5 mm×8 mm,節(jié)距S=76.2 mm。后水冷壁經(jīng)折焰角后抽出35根管作為后水冷壁吊掛管,管徑為∮76 mm。水冷壁延伸側(cè)墻及水冷壁對流排管的規(guī)格為∮76 mm×9mm。
    2001年12月1日,機(jī)組在168 h試運(yùn)行期間,2號鍋爐水冷壁延伸管右數(shù)第24根(標(biāo)高5lm、折焰角附近彎頭處)左右鰭片根部兩側(cè)發(fā)生泄漏。為分析泄漏原因,進(jìn)行了一系列相關(guān)試驗(yàn)。
2、試驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果
2.1宏觀檢查
    水冷壁管設(shè)計(jì)材質(zhì)為20G,規(guī)格為476 mm×9mm。泄漏處管子及彎頭無明顯變形。彎頭橢圓度測量,長軸為76.44mm,短軸為74.00 mm,不圓度為3.2 01。
    在泄漏彎頭處兩側(cè)鰭片的端部明顯可見裂紋。右側(cè)裂紋起源于彎頭起彎處,鰭片角焊縫端部和梳型板角焊縫的工形焊接接口處已經(jīng)裂穿,泄漏蒸汽將右水冷壁管吹穿。裂紋一端沿鰭片焊縫熔合區(qū)向上開裂,裂紋有分叉;另一端沿周向發(fā)展,呈水平直線形,無分叉,然后在彎頭左側(cè)轉(zhuǎn)折向上發(fā)展(見圖2)。斷口檢查發(fā)現(xiàn)裂紋已經(jīng)貫穿,斷口整齊。在裂紋附近焊縫的外觀檢查發(fā)現(xiàn)多處咬邊(最深為0.5 mm左右,最長為10 mm),斷口有夾渣,在裂紋起裂處的梳形板角焊縫斷口可見內(nèi)部氣孔(∮1mm左右)。
    彎頭左側(cè)裂紋沿鰭片焊縫的外壁熔合區(qū)起裂并擴(kuò)展,無分叉,斷口檢查見裂紋己貫穿,且斷口整齊。
2.2壁厚測量
    在開裂泄漏彎頭附近,對水冷壁管壁厚進(jìn)行測量,結(jié)果如表1所示。
    由測量結(jié)果可見,管壁最薄處為水冷壁管彎頭外彎面(9.0 mm),符合設(shè)計(jì)要求。
2.3  化學(xué)元素分析
    在開裂泄漏的彎頭附近取樣進(jìn)行化學(xué)元素分析,試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
    可見,試樣的化學(xué)元素成分符合CJB5130- 95《高壓鍋爐用無縫鋼管》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2.4  力學(xué)性能試驗(yàn)
    取開裂泄漏附近處的管段作為試樣,進(jìn)行拉伸試驗(yàn),具體數(shù)據(jù)如表3所示。經(jīng)比較可知,母材的抗拉強(qiáng)度符合GB5130-95《高壓鍋爐用無縫鋼管》標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.5金相分析
    在泄漏管上相關(guān)部位共取7處試樣進(jìn)行金相分析。其中試樣1為離泄漏位置500 mm處管段(見圖3),試樣4取右側(cè)裂紋的左側(cè)尖端。
    試樣1的金相組織為片狀珠光體十鐵素體,珠光體球化為1級;試樣4的金相組織為片狀珠光體十鐵素體,珠光體球化為l級,裂紋無分叉,為穿晶形裂紋,橫斷面可見裂紋從外壁起裂,沿焊接熔合區(qū)開裂。
2.6顯微硬度測量
    測量試樣的顯微硬度值,數(shù)據(jù)見表4。顯微硬度
值無異常。
2.7  斷口掃描電鏡分析
    對裂紋的斷口進(jìn)行電鏡斷口掃描分析,可見裂紋起源于鰭片角焊縫和梳型板角焊縫的T形焊接接口處,從外壁起裂。斷口可見貝殼狀疲勞紋(見圖6),并可見穿晶型二次裂紋,為穿晶斷口(見圖7)。
3、結(jié)論及處理措施
3.1結(jié)  論
    各種分析結(jié)果表明:水冷壁管開裂泄漏是由于振動引起的疲勞失效。開裂的水冷壁管處于爐膛折焰角附近,機(jī)組運(yùn)行時,由于煙氣的沖刷和渦流的作用,管子產(chǎn)生振動,振動產(chǎn)生的交變應(yīng)力最大作用處是管子彎頭起彎處,正好是鰭片角焊縫和梳型板角焊縫的工形焊接接頭處,焊接熱影響區(qū)機(jī)械性能相對較低(一般布氏硬度低20%左右),T型接頭經(jīng)過2次焊接,其熱影響區(qū)性能更低,加上焊接質(zhì)量不良,存在焊接缺陷,故成為疲勞源,在交變應(yīng)力的反復(fù)作用下開裂,一側(cè)沿焊縫熔合區(qū)的薄弱處擴(kuò)展,一側(cè)沿周向擴(kuò)展,導(dǎo)致泄漏。
3.2處理措施
    a.對泄漏附近水冷壁管類似位置進(jìn)行了檢查,特別注意檢查出現(xiàn)鰭片角焊縫和梳形板角焊縫的T形焊接接口處;
    b.在水冷壁延伸管位置采取加固措施,改變管子的振動頻率,防止產(chǎn)生疲勞裂紋。
    采取以上措施后運(yùn)行至今,該爐未再發(fā)生類似泄漏事故。
4、結(jié)束語
    鍋爐的水平煙道位置懸吊管處于煙氣走廊中,由于煙氣的沖刷和渦流的作用,容易使管子產(chǎn)生振動而導(dǎo)致失效。另一電廠的鍋爐也曾經(jīng)在水平煙道附近的前包墻管發(fā)生因?yàn)檎駝右鸬钠诹鸭y,導(dǎo)致泄漏。因此,鍋爐水平煙道位置固定的設(shè)計(jì)須引起相當(dāng)重視,以改善鍋爐安全運(yùn)行狀況。
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