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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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1175t/h鍋爐排煙溫度高原因及對策

發(fā)布時(shí)間:2014-05-10 07:57    來源:未知

    排煙損失是鍋爐各項(xiàng)熱損失最大的一項(xiàng),一般為5%~12%,占鍋爐熱損失的60%~70%,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度。三河發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱三河公司)鍋爐采用三菱公司1  175 t/h控制循環(huán)鍋爐,投產(chǎn)以來其鍋爐排煙溫度一直居高不下,正常運(yùn)行值高于設(shè)計(jì)值將近20 - 45℃。因此分析其排煙溫度高的原因并對其采取控制措施,可以改善鍋爐運(yùn)行條件,提高鍋爐的經(jīng)驗(yàn)性,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
1、排煙溫度升高的原因
1.1煤種
    三河公司鍋爐設(shè)計(jì)燃燒煤種為山西晉北煙煤,實(shí)際燃燒神華煤和準(zhǔn)格爾摻燒煤種。煤的成分(主要是水分和發(fā)熱量)直接影響鍋爐的煙氣量和煙氣特性,煤中的水分增加,使排煙量上升,導(dǎo)致排煙溫度上升。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)記載,應(yīng)用基水分和低位發(fā)熱量對排煙溫度的綜合影響可用折算水分M:。來計(jì)算,計(jì)算表明排煙溫度與折算水分M近似成線性關(guān)系。最后折算水分M:。每增大0.1,排煙溫度升高0.6℃。
    三河公司設(shè)計(jì)煤種折算水分為1.79,摻燒煤種折算水分為2.49,因此排煙溫度因煤種變化升高約4.2℃。
1.2鍋爐負(fù)荷
    鍋爐負(fù)荷直接影響鍋爐的排煙溫度,鍋爐熱負(fù)荷越高,排煙溫度越高。由于夏季機(jī)組真空低等因素,機(jī)組用汽量均超過鍋爐最大蒸發(fā)量1175t/h,實(shí)際用汽量達(dá)到1 240t/h左右,因此,排煙溫度升高。
1.3漏風(fēng)
    三河公司經(jīng)過2次大修,對空氣預(yù)熱器進(jìn)行了間隙調(diào)整,保證了空預(yù)器的漏風(fēng)系數(shù)。根據(jù)電科院的鍋爐漏風(fēng)試驗(yàn)結(jié)果,三河公司鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)系數(shù)低于設(shè)計(jì)值,因此使得空預(yù)器漏人煙氣側(cè)的冷風(fēng)減少,相應(yīng)的排煙溫度上升。
1.4受熱面積灰、積渣
    受熱面積灰、結(jié)渣將使傳熱系數(shù)下降,煙氣換熱下降,排煙溫度上升。由于改燒神華煤,其灰熔點(diǎn)降低,鍋爐爐膛出口溫度高于設(shè)計(jì)值,達(dá)到1100-1 200℃,摻燒煤種的灰熔點(diǎn)在1 200℃,鍋爐結(jié)焦比較嚴(yán)重。通過對受熱面的觀察,屏式過熱器管與管之間的結(jié)渣更為嚴(yán)重,受熱面的結(jié)渣嚴(yán)重影響爐內(nèi)換熱,提高了鍋爐的排煙溫度。
    神華煤屬于沾污性比較強(qiáng)的煤種,其灰分易沾結(jié)在尾部一級(jí)過熱器和省煤器受熱面上,造成鍋爐尾部受熱面?zhèn)鳠嵝宰儾睿绊憼t內(nèi)換熱,提高了鍋爐的整體排煙溫度。
    對比三河公司機(jī)組投產(chǎn)初期與目前數(shù)據(jù),當(dāng)環(huán)境溫度與燃燒煤種相同的情況下,投產(chǎn)初期的排煙溫度(131℃)比現(xiàn)在排煙溫度(141℃)低10℃,去除磨煤機(jī)出口溫度和鍋爐熱負(fù)荷的影響,初步估算由于受熱面的積灰、積渣影響鍋爐排煙溫度在5℃左右。
    從受熱面汽水溫升變化情況說明受熱面污染情況隨運(yùn)行時(shí)間的增長而加劇,見表1。各段機(jī)組平均負(fù)荷基本保持280 MW,2004年11月機(jī)組大修結(jié)束,伴隨受熱面污染程度的加深,二、三級(jí)過熱器蒸汽溫升呈現(xiàn)下降趨勢,為了保持機(jī)組主、再熱汽溫度,爐內(nèi)火焰中心溫度升高,因其他過熱器及省煤器位于鍋爐尾部,污染相對較小,故換熱加強(qiáng),溫升上升。
1.5磨煤機(jī)摻燒冷風(fēng)過多
    三河公司磨煤機(jī)采用雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),設(shè)計(jì)煤種為晉北煤,磨煤機(jī)設(shè)計(jì)出口溫度為82℃。由于改燒神華煤,神華煤屬于易爆煤種,磨煤機(jī)出口溫度過高極易發(fā)生制粉系統(tǒng)爆燃事故,因此按照目前煤種要求磨煤機(jī)出口溫度控制在70℃以下。制粉系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行時(shí)摻燒的冷一次風(fēng)量增加,通過空預(yù)器的熱一次風(fēng)量下降(在相同負(fù)荷下),空氣預(yù)熱器的換熱下降,排煙溫度上升。
    磨煤機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)量與目前實(shí)際運(yùn)行風(fēng)量對比,從圖1中可以看出磨煤機(jī)摻燒冷風(fēng)量比設(shè)計(jì)值多約330 t/h,而實(shí)際利用熱風(fēng)比設(shè)計(jì)低77 t/h。因此通過空預(yù)器的一次風(fēng)流量減少了將近80t/h,極大影響了空預(yù)器換熱,提高了排煙溫度,據(jù)初步估算,由于磨煤機(jī)出口溫度降低、冷一次風(fēng)量上升造成空預(yù)器排煙溫度上升的幅度在10℃左右。
1.6受熱面設(shè)計(jì)
    鍋爐設(shè)計(jì)燃燒晉北煤,由于燃燒煤種的改變,鍋爐受熱面布置不足,斷面熱負(fù)荷上升,鍋爐火焰中心溫度整體升高,排煙溫度上升。
    由于爐膛溫度上升,鍋爐主、再熱器換熱特性不同,機(jī)組高負(fù)荷再熱汽溫比較高,主汽溫度偏低。為了提高主汽溫度,抬高燃燒器擺角、投用再熱器減溫水,這樣火焰中心上移,煙氣流程變短,排煙溫度上升。
    因?yàn)槿紵悍N的變化,機(jī)組實(shí)際燃燒消耗的風(fēng)量發(fā)生了變化,大于設(shè)計(jì)風(fēng)量200 - 300t/h,使?fàn)t內(nèi)煙氣流速上升、換熱下降。
1.7環(huán)境溫度
    環(huán)境溫度上升(空預(yù)器入口風(fēng)溫升高)。三河公司鍋爐設(shè)計(jì)環(huán)境溫度為11℃,而夏季實(shí)際環(huán)境溫度最高達(dá)到38℃左右,相應(yīng)空預(yù)器入口溫度也上升25℃左右,空預(yù)器傳熱濕器差下降,煙氣的放熱量減少,從而使排煙溫度上升。
1.8其他原因
    空預(yù)器換熱元件堵灰和結(jié)垢直接影響空預(yù)器的換熱效果,空預(yù)器換熱效果好,能夠很好地吸收煙氣熱量,降低排煙溫度,反之則排煙溫度升高。空預(yù)器自投產(chǎn)以來堵塞比較嚴(yán)重,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓由投產(chǎn)初期的0.95 kPa上升至1.6 kPa左右。其換熱效果變差將使排煙溫度上升、一、二次風(fēng)溫下降,使進(jìn)入爐內(nèi)的熱風(fēng)量相對減少,摻燒的冷風(fēng)量上升。
    受熱面內(nèi)部積鹽或結(jié)垢將影響鍋爐換熱,造成受熱面換熱系數(shù)下降,使排煙溫度升高。
    另外受熱面噴涂、加裝防磨護(hù)板均會(huì)增加受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù),影響爐內(nèi)換熱,使排煙溫度上升。
2、降低排煙溫度的對策
2.1保持受熱面清潔
    a.合理吹灰,吹灰過頻會(huì)造成受熱面磨損,吹灰過少將使受熱面結(jié)焦嚴(yán)重,運(yùn)行人員不僅要適時(shí)地針對受熱面吹掃,而且根據(jù)受熱面實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整吹灰次數(shù),保證受熱面清潔將有利于控制鍋爐排煙溫度。
    b.利用大小修對受熱面進(jìn)行清潔、水沖洗,徹底清理吹灰器吹不到的積灰、積渣。
    c.長期大負(fù)荷期間,合理安排機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行,利用機(jī)組熱負(fù)荷變化自然落焦。
    d. 探討合理增加不同形式的吹灰器。一級(jí)過熱器和省煤器由于管子密、積灰嚴(yán)重,蒸汽吹灰面積范圍小、效果差,可以考慮是否增加吹灰器,提高其吹灰效果;屏式過熱器結(jié)焦較嚴(yán)重,但其吹灰器少,吹灰效果一般,但是提高二、三級(jí)過熱器的清潔是提高主汽溫度、降低排煙溫度的有效手段,需考慮屏式過熱器吹灰器的分布或數(shù)量更加合理的問題?臺(tái)山公司就在該受熱面附近增加了蒸汽吹灰器,效果很理想。
    e.合理配煤,保證配煤質(zhì)量,降低鍋爐結(jié)焦的程度。
2.2減少摻冷風(fēng)量
    鑒于目前雙進(jìn)雙出鋼球磨與神華煤的易爆性,提高磨煤機(jī)出口溫度比較危險(xiǎn),合理控制磨煤機(jī)出口溫度,減少磨煤機(jī)輔助風(fēng)正偏置的增量,降低冷一次風(fēng)的摻燒量。同時(shí),對空預(yù)器其換熱元件進(jìn)行清理,在檢修中利用高壓水槍進(jìn)行沖洗,提高其換熱效果,提高熱二次風(fēng)的溫度,將相對減少冷風(fēng)的摻燒量,有利于降低排煙溫度。
    探討對空預(yù)器一次風(fēng)和二次風(fēng)換熱面積進(jìn)行改造,鑒于目前一次風(fēng)用量少,一次風(fēng)換熱面積過剩。如果在保證一次風(fēng)阻力許可的情況下,增加二次風(fēng)換熱面積,提高二次風(fēng)風(fēng)溫,減少摻燒冷風(fēng)量。
2.3降低汽耗率
    利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對汽輪機(jī)通流部分進(jìn)行清理,提高汽輪機(jī)效率,降低汽耗率。同時(shí),加強(qiáng)對機(jī)組真空系統(tǒng)的維護(hù),保持機(jī)組真空正常,防止因真空過低使機(jī)組汽耗上升,而造成鍋爐過負(fù)荷。
2.4防止受熱面積鹽結(jié)垢
    加強(qiáng)加藥和排污管理,強(qiáng)化運(yùn)行管理和化學(xué)監(jiān)督工作,嚴(yán)格控制鍋爐汽水各項(xiàng)指標(biāo),防止汽水系統(tǒng)積鹽結(jié)垢的發(fā)生。
2.5合理進(jìn)行受熱面改造
    適當(dāng)增加過熱器受熱面,既可以降低排煙溫度,又可以提高主汽溫度,達(dá)到提高機(jī)組的適行效率的目的。
2.6加強(qiáng)對空預(yù)器冷端金屬溫度的調(diào)節(jié)
    加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)節(jié),合理控制其冷端金屬溫度,在保證空預(yù)器運(yùn)行安全的情況下,防止空預(yù)器冷端金屬溫度設(shè)定過高,影響空預(yù)器換熱,使排煙溫度升高。


相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、生物質(zhì)蒸鍋
2、秸稈壓塊機(jī)
3、木屑顆粒機(jī)

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