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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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600MW機(jī)組撈渣機(jī)故障時(shí)鍋爐爐膛微正壓運(yùn)行案例分析

發(fā)布時(shí)間:2014-04-24 08:32    來(lái)源:未知

1、設(shè)備概況及存在的問(wèn)題
    內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱京隆公司)2x600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠設(shè)計(jì)并制造的SG2059/17.5-M915型亞臨界參數(shù)、控制循環(huán)、四角切向燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣n型汽包爐。鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺(tái)ZGM113G型中速磨煤機(jī),其中A磨配有等離子點(diǎn)火且具有穩(wěn)燃功能的燃燒器,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)秸稈顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    除渣系統(tǒng)采用青島四洲電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的液壓驅(qū)動(dòng)、液壓全自動(dòng)張緊、水浸式刮板式撈渣機(jī)。每臺(tái)爐設(shè)1套除渣系統(tǒng),包括1臺(tái)GBL20Ex57型可變速的水浸式刮板撈渣機(jī)和渣倉(cāng)等。水浸式刮板撈渣機(jī)由上部充滿水的輸送槽和下部回鏈槽組成,采用封閉的液壓驅(qū)動(dòng)裝置。熱渣穿過(guò)爐膛喉部進(jìn)入水浸式刮板撈渣機(jī)上部槽體,然后依次被排入底渣倉(cāng)中。機(jī)組設(shè)計(jì)煤種渣量(以干渣計(jì))正常為18 t/h.吹灰時(shí)32 t/h,最大可達(dá)60 t/h。溢流水溫<60℃。
    由于煤源日趨緊張,京隆公司的實(shí)際煤種復(fù)雜多變,與設(shè)計(jì)煤種相差甚遠(yuǎn)。煤種突然變化時(shí),如不能及時(shí)掌握煤的特性,很容易發(fā)生結(jié)焦、結(jié)渣現(xiàn)象。設(shè)計(jì)5臺(tái)磨可以帶滿負(fù)荷,而實(shí)際運(yùn)行中必須6臺(tái)磨接帶負(fù)荷,使得撈渣機(jī)的負(fù)荷增加,時(shí)有掉焦現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)重時(shí)使撈渣機(jī)過(guò)負(fù)荷跳閘無(wú)法啟動(dòng)。另外,由于斷鏈、導(dǎo)輪損壞、掉焦或撈渣機(jī)長(zhǎng)時(shí)間故障停運(yùn)等原因?qū)е路e渣過(guò)多,也會(huì)造成撈渣機(jī)無(wú)法正常運(yùn)行。
    如果能在不停爐的情況下破壞水封處理?yè)圃鼨C(jī)故障,可以維持機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定,保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
2、水封破壞后存在的危險(xiǎn)因素
    鍋爐正常運(yùn)行時(shí),如果爐底水封破壞,則大量冷空氣從爐膛底部竄入,在送風(fēng)機(jī)指令不變的情況下,氧量急劇升高,引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)大,出力增加;造成爐內(nèi)燃燒惡化,爐膛負(fù)壓大幅波動(dòng),甚至熄火:由于煙氣量大增,火焰中心太高,爐膛出口溫度升高,使主再熱蒸汽溫度急劇上升,排煙溫度也升高;造成主再熱蒸汽及爐膛受熱面大幅超溫;在處理過(guò)程中,如果發(fā)生渣塊掉落及引風(fēng)機(jī)跳閘等問(wèn)題時(shí),會(huì)造成冷渣斗出現(xiàn)正壓,可能燙傷檢修人員;另外,煤粉的機(jī)械不完全燃燒損失增大、長(zhǎng)時(shí)間燃燒不良,會(huì)引起鍋爐尾部煙道再燃燒或煙溫難以控制,導(dǎo)致空預(yù)器變形卡澀而跳閘。
3、成功案例分析
3.1案例1
3.1.1過(guò)程
    2009-08-29T20:30 1號(hào)機(jī)撈渣機(jī)因內(nèi)導(dǎo)輪斷
裂進(jìn)行消缺,降負(fù)荷:撈渣機(jī)檢修放水,保留B、C磨運(yùn)行(汽車煤),D磨通風(fēng),接帶負(fù)荷135 MW左右(A磨原煤斗頻繁棚煤,故未投運(yùn)),總煤量90 t/h,爐膛壓力100 Pa;AB、CD層7支油槍助燃.B磨火檢閃動(dòng)跳閘(隨后處理火檢信號(hào)),低溫過(guò)熱器壁溫470~480℃。當(dāng)撈渣機(jī)開(kāi)始放水、負(fù)荷由230 MW降至100 MW以下時(shí),低過(guò)蒸汽溫度由414℃升至490℃,A、B空預(yù)器入口煙溫同時(shí)由298℃升至345℃,空預(yù)器出口煙溫由103℃升至170℃.A空預(yù)器電流明顯升高(由23 A升至50 A.最高波動(dòng)至額定電流附近)且就地有摩擦聲。08-30T6:43啟動(dòng)A磨升負(fù)荷至200 MW,一次風(fēng)量由300 t/h升至400 t/h,空預(yù)器電流呈下降趨勢(shì):09:30左右撈渣機(jī)及底部水封注水,各參數(shù)迅速恢復(fù)正常。
3.1.2控制要點(diǎn)
    開(kāi)始榆修前,將空預(yù)器扇形板提升到最大位。事故處理過(guò)程中,密切監(jiān)視窄預(yù)器電流及進(jìn)出口煙溫,防止空預(yù)器卡住跳閘及鍋爐滅火。在空預(yù)器電流明顯增大時(shí),立即將一次風(fēng)量升至100 t/h,啟動(dòng)A磨,升負(fù)荷至200 MW.有效控制了空預(yù)器的出、入口溫度,使空預(yù)器的摩擦減小、電流減小。由此可見(jiàn),在條件允許的情況下,負(fù)荷越高,燃燒越穩(wěn)定。因此在2010-07-03 2號(hào)撈渣機(jī)卡住和07-05 1號(hào)撈渣機(jī)卡住時(shí),均降負(fù)荷至300 MW微正壓運(yùn)行進(jìn)行掏渣處理。
    開(kāi)大卜層二次風(fēng)門擋板,以最大限度地冷卻煙溫,降低主、再熱器壁溫的上升幅度。
    為了穩(wěn)定燃燒及壓低火焰中心,維持底層磨運(yùn)行并投等離子進(jìn)行拉弧,要密切關(guān)注受熱面壁溫的變化并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,提高爐膛壓力,減少將爐底水封破壞后冷風(fēng)的竄入量,降低對(duì)鍋爐燃燒的影響。防止主、再熱汽溫超限。
3.2案例2
    2009-08-3QT16:00,1號(hào)機(jī)組撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪軸承備件到貨,再次放水開(kāi)始第2次檢修。維持負(fù)荷280 MW左右,A、B、C下層磨運(yùn)行(均為高熱值煤),給煤量141 t/h.爐膛壓力250 Pa;受熱面各部分的煙溫、汽溫較水封破壞前均有E升但幅度不大(見(jiàn)表2),燃燒T況因煤質(zhì)較好而相對(duì)穩(wěn)定,撤出助燃油槍。23:50檢修結(jié)束,恢復(fù)正常運(yùn)行。
    通過(guò)表2可以看出,撈渣機(jī)放水檢修時(shí),鍋爐主要參數(shù)偏離正常值不多,空預(yù)器摩擦得到明顯控制。而且微正壓運(yùn)行時(shí),明顯減少了爐底冷風(fēng)的竄人量,穩(wěn)定了爐膛燃燒。通過(guò)開(kāi)大上層二次風(fēng)門擋板開(kāi)度,使低過(guò)出口壁溫得到有效控制;尤其是開(kāi)大頂層燃燼風(fēng)以及消旋風(fēng)二次風(fēng)門擋板后,效果更為明顯。在此基礎(chǔ)上,適當(dāng)升高了負(fù)荷,撤出油槍,燃燒不受影響。
3.3案例3
    2010-07-05 l號(hào)爐撈渣機(jī)放水檢修,鍋爐微正壓運(yùn)行,水封破壞前后數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。從表3可以看出,煙溫上升較快。為了穩(wěn)定給水,升高了主汽壓,同時(shí)提前降低主、再熱汽溫。爐底水封破壞后,氧量急劇升高,引風(fēng)機(jī)靜葉不正常開(kāi)大,出力增加;爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,主、再熱蒸汽溫度及排煙溫度得到有效地控制,避免了主、再熱蒸汽及爐膛受熱面大幅超溫。同時(shí)空預(yù)器在安全的區(qū)域內(nèi)運(yùn)行.避免了空預(yù)器跳閘聯(lián)跳送、引風(fēng)機(jī),引發(fā)滅火事故。
4、水封破壞過(guò)程中的燃燒調(diào)
    (1)破壞爐底水封前主汽溫降至530℃,再熱汽溫降至520℃,甚至降到更低.以緩沖水封破壞后溫度的急劇上升:全開(kāi)上層二次風(fēng)及燃燼風(fēng)擋板,防止破壞水封后受熱面管壁及主、再熱汽溫超限。將引、送風(fēng)切手動(dòng)調(diào)節(jié),破壞水封前爐膛維持微正壓。
    (2)逐步停磨減燃料,負(fù)荷至300 MW時(shí),投入A層等離子運(yùn)行,確保燃燒穩(wěn)定。退出AGC,負(fù)荷保持300 MW,給水流量約880 t/h;停運(yùn)其他磨煤機(jī),僅維持A、B、C、D磨煤機(jī)運(yùn)行。總給煤量控制在160—180 t/h。
    (3)破壞水封時(shí),嚴(yán)密監(jiān)視煙溫、汽溫、再(過(guò))熱器受熱面溫度、排煙溫度、6大風(fēng)機(jī)電流、總風(fēng)量、一次風(fēng)量、給水量、負(fù)荷、汽壓等參數(shù),加強(qiáng)對(duì)引風(fēng)機(jī)電流、靜葉開(kāi)度及爐膛壓力等重要參數(shù)的監(jiān)視與調(diào)整。破壞水封的過(guò)程中,要防止煙氣從爐底漏出導(dǎo)致傷人的事故發(fā)生。
    (4)對(duì)撈渣機(jī)水槽內(nèi)的水不必1次放盡,視情況以能夠去除卡澀異物為宜,并盡快恢復(fù)爐底水封,減少爐底漏風(fēng)量。破壞水封后爐膛壓力會(huì)上升,調(diào)整引、送風(fēng)機(jī)使?fàn)t膛壓力維持在200 Pa左右,送風(fēng)量控制在1 000—1 150 t/h。在整個(gè)事故處理過(guò)程中不能隨意減少送風(fēng)量。
    (5)爐膛正壓運(yùn)行過(guò)程中,要密切監(jiān)視爐膛燃燒的穩(wěn)定性及火檢冷卻風(fēng)壓力和火檢信號(hào).暫停鍋爐本體上的清潔工作,油槍、電纜等設(shè)備應(yīng)注意防火。如果過(guò)、再熱汽溫及管壁溫度超限,則適當(dāng)降低燃料量,增大給水量。
    (6)撈渣機(jī)失去水封后冷風(fēng)從底部漏入爐膛,爐膛溫度降低、煙氣容積增加,火焰中心相對(duì)上移,造成爐膛出口煙溫、低過(guò)蒸汽溫度和空預(yù)器煙溫普遍升高,減溫水量增大。
    (7)運(yùn)行磨火檢信號(hào)閃動(dòng)時(shí)及時(shí)投入相鄰層油槍,必要時(shí)強(qiáng)制磨煤機(jī)層火焰;煤油混燒期間,空預(yù)器連續(xù)吹灰;經(jīng)常檢查鍋爐本體看火孔及不嚴(yán)密處,防止向外返火、冒煙及門孔燒紅;檢修結(jié)束后,恢復(fù)渣水系統(tǒng)。撈渣機(jī)附近的t作人員要隨時(shí)注意人身安全,防止鍋爐塌灰落焦發(fā)生燒傷事故。
5、經(jīng)濟(jì)性分析
    通過(guò)采用等離子點(diǎn)火裝置拉弧助燃,以及提前準(zhǔn)備好熱值較高的煤種來(lái)保障燃燒穩(wěn)定措施,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性大大提高:600 MW機(jī)組點(diǎn)火消耗燃油按30 t/次,7 000元/t計(jì)算,僅此l項(xiàng)就可節(jié)約21萬(wàn)元:每次停爐時(shí)間按8h計(jì)算,不停爐可挽回電量損失2 400 MWh。
6、結(jié)束語(yǔ)
    京隆公司進(jìn)行的不停爐破壞爐底水封搶修撈渣機(jī)故障處理是600 MW機(jī)組破壞爐底水封長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的成功范例。由于操作得當(dāng),沒(méi)有因鍋爐滅火造成機(jī)組被迫停運(yùn):在長(zhǎng)時(shí)間處理過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)生1次再(過(guò))熱器受熱面超溫的現(xiàn)象,鍋爐燃燒穩(wěn)定,機(jī)組運(yùn)行正常。多次實(shí)踐證明這種處理?yè)圃鼨C(jī)事故的方法是可行的,而且不用投油,對(duì)于使用刮板式撈渣機(jī)且煤質(zhì)較差的電廠來(lái)說(shuō),處理?yè)圃鼨C(jī)缺陷時(shí)采用這種方法是最佳選擇。


相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、生物質(zhì)蒸鍋
2、秸稈壓塊機(jī)
3、木屑顆粒機(jī)

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