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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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300MW“W”型火焰鍋爐無煙煤摻燒澳洲煙煤優(yōu)化

發(fā)布時(shí)間:2014-02-28 13:28    來源:未知

    廣西某電廠3號(hào)機(jī)組300 MW機(jī)組“W”型火焰鍋爐,原設(shè)計(jì)煤種為納雍無煙煤,因受燃煤市場(chǎng)變化影響,鍋爐被迫燃用與設(shè)計(jì)煤種偏差較大的煤種,從降低燃煤采購成本考慮,計(jì)劃加大對(duì)越南無煙煤(以下簡稱越南煤)和澳洲煙煤(以下簡稱澳洲煤)的采購比例,但由于這兩種煤質(zhì)特性差異很大,采用這兩種煤摻燒后,給鍋爐運(yùn)行帶來一系列問題,如飛灰、爐渣含碳量偏高,排煙溫度升高,鍋爐減溫水用量大,鍋爐熱效率下降明顯等問題。通過多種摻配煤試驗(yàn),合理地配煤、優(yōu)化摻燒燃燒方式,提高了越南煤和澳洲煤摻燒的運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)性,該優(yōu)化摻燒調(diào)整方法可供摻燒兩種煤質(zhì)特性差異較大煤種的火電廠借鑒。
1、鍋爐設(shè)備概述
    鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的DG1025/17.4- 1114型亞臨界壓力,一次中間再熱的自然循環(huán)鍋爐,“W”型火焰,雙拱型單爐膛,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,平衡通風(fēng),露天布置,全鋼結(jié)構(gòu),全懸吊結(jié)構(gòu)的汽包鍋爐。每臺(tái)鍋爐配置4臺(tái)BBD4060型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),每臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)6只按FW技術(shù)設(shè)計(jì)制造的雙旋風(fēng)筒分離式煤粉燃燒器,24個(gè)燃燒器錯(cuò)列布置在鍋爐下爐膛的前后拱上,鍋爐設(shè)計(jì)煤種為納雍無煙煤,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒秸稈顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2、摻燒效果差的原因分析
   該電廠實(shí)際燃煤種有越南煤、澳洲煤、貴州高硫混煤(以下簡稱貴州煤),鍋爐設(shè)計(jì)煤種和實(shí)際燃煤對(duì)比如表1所示。
   從實(shí)際燃煤工業(yè)分析看,澳洲煤揮發(fā)分和熱值比較高,屬易燃煤種;貴州煤屬于貧煤,特性介于煙煤和無煙煤之間;越南煤揮發(fā)分和熱值偏低屬于劣質(zhì)無煙煤特性,不易著火,燃盡困難。3種煤的特性差異較大,特別是澳洲煤和越南煤。采用各煤種爐前混合的摻燒方式,鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差,原因分析為:
    1)各煤種摻燒后,存在互相搶風(fēng)現(xiàn)象,澳洲煤優(yōu)先燃燒,越南煤燃燒滯后,不利于無煙煤的后期燃盡,飛灰可燃物偏高,鍋爐燃燒效率下降;
    2)無煙煤的燃燒滯后性強(qiáng),燃盡性差,燃燒時(shí)間長,火焰中心抬高,且該廠無煙煤的熱值偏低,帶相同負(fù)荷下,總?cè)济毫繒?huì)增加,需要送風(fēng)量也相應(yīng)增加,使產(chǎn)生的煙氣量增加,爐膛出口溫度升高,減溫水用量大,排煙溫度升高;
    3)澳洲煤的揮發(fā)分比較高,從制粉系統(tǒng)防爆方面考慮,需要控制磨煤機(jī)出口的風(fēng)粉混合溫度小于75℃,磨煤機(jī)需要很大的冷風(fēng),大量的冷一次風(fēng)不經(jīng)過空預(yù)器,使進(jìn)入空預(yù)器的一次風(fēng)量減少,導(dǎo)致空預(yù)器出口的排煙溫度升高,排煙熱損失增大。
3、混煤摻配優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)過程
3.1確定合適的煙煤摻配比例
    試驗(yàn)期間要求機(jī)組帶300MW負(fù)荷運(yùn)行,由于磨煤機(jī)出力的限制,要滿足機(jī)組帶滿負(fù)荷的要求,人爐煤的平均低位發(fā)熱量要達(dá)到20000j/g左右。由于越南煤發(fā)熱量較低,摻燒煙煤的比例要達(dá)到1:4,才能滿足機(jī)組帶負(fù)荷需要,煙煤摻配情況見表2。
3.2煙煤摻配燃燒方式的優(yōu)化選擇
    本次澳洲煤、越南煤摻燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)共采用了7種配煤方式,每天試驗(yàn)1種,見表2。最初2天采用A磨為澳洲煤、越南煤各按50%摻配,D磨單燒澳洲煤;B、C磨為越南煤、貴州煤各按50%的摻配方式,由于摻燒效果不佳,之后幾天基本采用“分磨制粉,爐內(nèi)摻燒”11-21的摻燒方式。
3.3主要優(yōu)化調(diào)整方法
3.3.1  鍋爐一次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)
    從前4天試驗(yàn)結(jié)果看,隨著煙煤比例的增加,鍋爐的飛灰含碳量反而增加。分析原因?yàn)樵黾訜熋罕壤螅霠t煤的熱值增加,總一次風(fēng)壓呈下降的趨勢(shì),一次風(fēng)氣流剛性不足,往下俯沖力度小,越南煤燃盡時(shí)間不夠,導(dǎo)致飛灰含碳量上升。
    在高負(fù)荷的情況下,測(cè)量爐膛高溫區(qū)的火焰溫度達(dá)1 500℃左右,燃燒的穩(wěn)定性較好,為改善無煙煤的燃盡性,可通過提高一次風(fēng)壓力和容量風(fēng)門開度,增大一次風(fēng)速,增強(qiáng)其剛性,從而提高了無煙煤的往下俯沖力度,延長其在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,以增強(qiáng)其燃盡性。在工況5—7試驗(yàn)中,將一次風(fēng)機(jī)出口壓力從8.3 kPa提到9.5 kPa,B、C磨容量風(fēng)門開度由54%提高到70%,調(diào)整后飛灰含碳量有比較明顯的下降,飛灰含碳量最高從13.55%下降到6.98%。以3B磨的B2粉管一次風(fēng)壓力和飛灰的關(guān)系說明此問題,見圖1所示。
3.3.2燃燒器乏氣風(fēng)擋板調(diào)整試驗(yàn)
    為觀察燃燒器乏氣風(fēng)擋板對(duì)飛灰含碳量的影響,第4天下午,將乏氣風(fēng)擋板從50%關(guān)到15%,飛灰含碳量從13.03%降到10.02%,飛灰含碳量有下降趨勢(shì);第7天下午,將乏氣風(fēng)擋板從15%關(guān)到o%,飛灰含碳量從6.98%變到6.85%,飛灰含碳量變化不大,這說明在一定范圍內(nèi)關(guān)小燃燒器乏氣風(fēng)擋板對(duì)降低飛灰含碳量有效果。
3.3.3燃燒器消旋桿調(diào)整試驗(yàn)
    為觀察燃燒器消旋桿的調(diào)整對(duì)飛灰含碳量的影響,第6天下午,將所有燃燒器的消旋桿從第4格(共7格)往下壓到第2格,減少一次風(fēng)氣流的旋流強(qiáng)度,提高剛性,飛灰含碳量從7.01%降到5.43%。在高負(fù)荷情況下將消旋桿向下壓,對(duì)降低飛灰含碳量效果明顯;但在低負(fù)荷時(shí),旋流強(qiáng)度下降會(huì)影響到無煙煤的穩(wěn)燃性,電廠應(yīng)根據(jù)實(shí)際的燃燒穩(wěn)定性及飛灰情況綜合考慮后調(diào)整。
4、試驗(yàn)效果分析
4.1  鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性比較
    各試驗(yàn)工況下鍋爐主要運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3,經(jīng)過優(yōu)化摻配試驗(yàn)后,鍋爐各主要運(yùn)行指標(biāo)較前幾個(gè)工況有了明顯改善:飛灰含碳量從試驗(yàn)前的10%左右下降到6%左右;爐渣含碳量從9%左右下降到3%左右;鍋爐效率從88.28%提高到89.79%;過熱器減溫水量從167t/h減少到124 t/h;過、再熱器壁溫?zé)o超溫現(xiàn)象,但排煙溫度的變化不明顯(基本保持在145℃左右)。排煙溫度下降效果不佳的主要原因如下:越南煤熱值較設(shè)計(jì)煤種下降較多,相同負(fù)荷時(shí)煙氣量增加;摻燒煙煤后磨煤機(jī)出口溫度控制值由不大于120 ℃下降到不大于75℃,進(jìn)入鍋爐冷風(fēng)量增加,一次風(fēng)對(duì)預(yù)熱器的吸熱量減少。
4.2煙煤摻配燃燒方式比較
    因澳洲煤和另外兩種煤的特性差異偏大,從煤粉細(xì)度控制、煤粉燃盡性、排煙溫度控制及制粉系統(tǒng)的防爆考慮,采用“分磨制粉,爐內(nèi)摻燒”燃燒方式優(yōu)于“爐前摻混,爐內(nèi)混燒”燃燒方式。
4.2.1  各煤種煤粉細(xì)度的控制要求不同
    無煙煤的著火溫度高、燃盡性差,需要較低的煤粉細(xì)度;而煙煤燃燒性能好,可以采用較粗的煤粉細(xì)度。采用分磨制粉后,可以更好地保證不同煤質(zhì)對(duì)煤粉細(xì)度的控制要求,試驗(yàn)期間煙煤煤粉細(xì)度按R90-10%來控制,無煙煤、貧煤煤粉細(xì)度按Rg=5%來控制。
4.2.2制粉系統(tǒng)的防爆考慮
    鍋爐設(shè)計(jì)煤種為無煙煤,制粉系統(tǒng)沒有防爆門,如采用煙煤和無煙煤爐前摻燒,需要將2臺(tái)磨煤機(jī)出口溫度控制在75℃以下;采用分磨制粉后,只需要將1臺(tái)燒煙煤的磨煤機(jī)出口溫度控制較低,不僅減少了磨煤機(jī)的冷風(fēng)量,對(duì)降低排煙溫度有利,且減少了1臺(tái)磨的防爆風(fēng)險(xiǎn)。
5、結(jié)語
    目前國內(nèi)摻燒越南無煙煤的“W”火焰鍋爐普遍存在飛灰可燃物含量偏高、鍋爐效率下降的問題。本次摻燒優(yōu)化試驗(yàn),通過對(duì)越南無煙煤、澳洲煙煤及貴州貧煤采取優(yōu)化配煤、摻燒方式及鍋爐配風(fēng),達(dá)到了降低飛灰和爐渣可燃物含量,提高鍋爐效率,減少減溫水量的目的,對(duì)此類鍋爐的越南無煙煤和澳洲煙煤摻燒實(shí)踐,有一定的指導(dǎo)意義。試驗(yàn)期間也發(fā)現(xiàn)了以下幾個(gè)需要注意的問題:
    1)因煙煤的揮發(fā)分較高,要做好多方面的防爆措施,如磨煤機(jī)要安裝防爆門;摻煙煤的磨控制好磨煤機(jī)的出口風(fēng)粉溫度低于75℃;確保磨煤機(jī)蒸汽滅火系統(tǒng)能夠正常投用,在啟、停磨或斷煤時(shí)要及時(shí)投入惰化蒸汽;摻燒煙煤的磨煤機(jī)應(yīng)定期輪換等。
    2)試驗(yàn)期間隨著越南煤比例的增加,燃燒器下5m右側(cè)墻前部結(jié)焦有增加的趨勢(shì),在采購越南煤時(shí)注意對(duì)結(jié)焦性控制。
    3)因燃燒器D、E層二次風(fēng)門已卡澀,無法調(diào)整,本次試驗(yàn)未能對(duì)二次風(fēng)配風(fēng)進(jìn)行更合理的調(diào)整,應(yīng)注意加強(qiáng)對(duì)二次風(fēng)門的維護(hù),并對(duì)二次風(fēng)配風(fēng)方式進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。


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1、生物質(zhì)蒸鍋
2、秸稈壓塊機(jī)
3、木屑顆粒機(jī)

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