兗州礦務(wù)局科澳濟三電力有限公司有2臺440t/h CFB鍋爐,采用石灰石脫硫系統(tǒng)。該硫系統(tǒng)特點是:通過一根母管利用氣力輸送將石灰石從石灰石倉送至爐后,在爐后分四路分別進入返料斜腿與給煤混合進入爐膛。投產(chǎn)后,脫硫系統(tǒng)缺陷直接影響石灰石系統(tǒng)的正常運行。對系統(tǒng)進行一系列改造后運行情況良好,石灰石投用量增加了l倍多,因而SO2排放量遠低于排放標(biāo)準(zhǔn)。
1、氣力輸送管道堵管
在系統(tǒng)投運初期,氣力輸送管道曾多次堵管。設(shè)定的進料時間長,出料時間短,因而造成灰料在管道內(nèi)積壓堵管。堵管的另一原因是輸送壓力(0.1~0.15MPa)偏低。另外,采購時石灰石常帶有大塊石子或其他雜物,進入輸送管道后就難以輸送。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
為此采取如下改進措施:
(1)將石灰石進料時間縮短,延長出料時間,確保每次石灰石下料前把管道中的物料輸送干凈,減小管道阻力。
(2)降低石灰石倉底的旋轉(zhuǎn)給料閥給料頻率,保證單次輸送量不要太多。
(3)末端進料管由直徑83 mm改為直徑108mm,壁厚仍為10 mm。
(4)石灰石管道輸送風(fēng)壓力控制在0.2~0.3 MPa。
(5)加強粉料采購的驗收,嚴(yán)格控制粉料顆粒度,杜絕粉料內(nèi)石子酌出現(xiàn)。
(6)在石灰石倉底部上粉管道加設(shè)粗粉分離裝置,使石灰石粉內(nèi)部雜物和石子得以分離。
2、石灰石倉不下料
正常運行中,石灰石緩沖倉常常出現(xiàn)空倉現(xiàn)象,原因是石灰石倉頂部密封不好,陰雨天或空氣潮濕時倉內(nèi)石灰石吸水變潮,進而導(dǎo)致粉料板結(jié),下料不暢。為此采取以下措施:
(1)對倉頂部焊縫仔細檢查并補焊。
(2)更新石灰石輸入管道閥門,對倉頂部安全閥嚴(yán)密性進行檢查并完善,防止潮氣進入倉內(nèi)。
(3)陰雨天及時停掉倉頂部布袋除塵器,減小倉內(nèi)負(fù)壓,防止吸潮。
3、系統(tǒng)管道磨損泄漏
在石灰石系統(tǒng)投運3個月后,管道就開始磨損,特別是爐膛石灰石進料管段的異徑管、膨脹節(jié)及彎頭處。為此采取以下措施:
(1)去除系統(tǒng)管道末端分配器,直接將母管道延長至爐另一側(cè),原來的4根支管直接從母管垂直段引出。
(2)管道膨脹節(jié)內(nèi)部更換為不銹鋼導(dǎo)流板。
(3)爐后石灰石進料管由傾斜給料改為垂直給料。
(4)取消石灰石進料管異徑接頭。
4、局部檢修影響系統(tǒng)整體投運
當(dāng)系統(tǒng)局部出現(xiàn)檢修情況時,由于輸送管道支路僅一個隔離閥門,且閥門經(jīng)常出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,使故障點無法完全隔離,系統(tǒng)需停止運行后才能進行檢修,影響了其他管道的正常輸送。因此在各支路人爐端加設(shè)內(nèi)襯陶瓷式插板門,使檢修點能完全地隔離。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
5、正常投運石灰石添加量少
石灰石緩沖倉進料閥的密封故障也嚴(yán)重影響石灰石投料總量,而使脫硫效果不良。為此采取如下措施:
(1)每季度更換一次緩沖倉進料閥。
(2)每臺爐新增一套爐前石灰石輸送系統(tǒng),爐前進料管從下層二次風(fēng)管與爐膛結(jié)合處根部斜插接入,風(fēng)管上部裝有觀察孔,可直接觀察石灰石投料情況。