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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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220t/h水煤漿鍋爐出力下降原因分析

發(fā)布時間:2013-09-05 07:48    來源:未知

    汕頭萬豐熱電廠分別在2001年和2005年進行220 t/h燃油設(shè)計鍋爐燃用水煤漿的技術(shù)改造,實現(xiàn)了長期安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行,鍋爐改造設(shè)計出力為176 t/h。近年來在運行過程中鍋爐出力難以達到設(shè)計值,影響公司的發(fā)電任務(wù)。因此對2臺水煤漿鍋爐進行測試研究,分析鍋爐出力下降原因,提出對策。
1、燃料特性
    實驗水煤漿揮發(fā)分較高,有利于著火燃燒。實驗水煤漿特性見表1。
    表1中粘度數(shù)據(jù)是剪切速率為100 s。1對應(yīng)的表觀粘度。實驗水煤漿粘度適中,但成漿濃度和低位發(fā)熱量較低,影響爐內(nèi)燃燒溫度和鍋爐效率。
    水煤漿粒度分布對鍋爐燃燒影響重大。圖1是用馬爾文激光粒度儀(MASTER SIZER-2000)測量得到的水煤漿粒度分布,圖1表明萬豐熱電廠燃用水煤漿粒徑小于10um的顆粒質(zhì)量分數(shù)為39%,粒徑小于74um的顆粒質(zhì)量分數(shù)為87%,粒徑小于300um的顆粒質(zhì)量分數(shù)為96.11%,最大顆粒粒徑為631um。水煤漿國家質(zhì)量標準要求顆粒粒徑小于75um占75%,實驗用水煤漿顆粒粒徑小于74um占87%,符合1級水煤漿要求。實驗用水煤漿粗顆粒較多,水煤漿國家質(zhì)量標準要求顆粒粒徑大于300um的質(zhì)量分數(shù)要小于0.05%,而實測數(shù)據(jù)達到3. 89%。說明該水煤漿雖然平均粒徑符合要求,但大顆粒比例較高,對燃盡帶來不利影響,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2、配風(fēng)及送風(fēng)量測量及分析
    對2臺鍋爐燃燒器的一次風(fēng)和二次風(fēng)送風(fēng)量進行測量,結(jié)果見表2。
    (1)實測送入鍋爐內(nèi)的空氣量大部分小于鍋爐理論空氣量和過量空氣系數(shù)d=1. 15時所需要的空氣量,且風(fēng)量缺口較大,在30%以內(nèi),說明目前2臺鍋爐是嚴重缺氧運行的,這是鍋爐運行時飛灰含量高的主要原因。表2中的理論空氣量和a=1.15時所需空氣量的計算和水煤漿消耗量密切相關(guān),根據(jù)實驗期間水煤漿的消耗量調(diào)整前后變化及相關(guān)的鍋爐主要參數(shù)變化,實際上送風(fēng)量偏小20%以上。
    (2)通過配風(fēng)調(diào)整,2臺鍋爐的送風(fēng)量略微變大。1號爐從6月28日的112462. 52m3/l1增大為6月29日的121560.98 m3/h,2號爐則由115487.58 m3/h增大為117159.18m3/h。說明調(diào)整有效,風(fēng)量有所增加。
    (3)因調(diào)整前有個別風(fēng)門沒有開大,經(jīng)調(diào)整后風(fēng)門開度基本上符合設(shè)計要求,四角配風(fēng)較為均勻,最大差異在10%左右。
3、爐膛溫度場分布
    表3是采用紅外測溫儀獲得的實驗期間調(diào)整前后的爐膛火焰溫度分布。
    由表3可知,2臺鍋爐在調(diào)整前后爐膛火焰平均溫度均較低,在1143.33~1221.75℃,最大溫度值均低于1300℃。一方面是由于燃料發(fā)熱量偏低,只有17.65 MJ/kg,低于鍋爐設(shè)計值,使理論燃燒溫度下降;另一方面是缺氧造成燃燒不完全,火焰溫度下降。
    因鍋爐負荷較低,爐膛出口溫度不高,各個工況溫度在881. 25~1101.00℃。對比調(diào)整前后,爐膛火焰總體溫度有所上升,如l號鍋爐調(diào)整前9.498 m和6.924 m平臺爐膛火焰溫度分別為1143. 33℃和1179. 25℃,調(diào)整后溫度為1171. 25℃和1205. 88℃;但爐膛出口溫度卻由調(diào)整前的1101. 00℃降到1033.75℃,而鍋爐負荷由調(diào)整前的149 t/h提高到156 t/h,說明調(diào)整后爐內(nèi)燃燒工況有所改善,風(fēng)量有所增加,燃燒區(qū)域溫度提高,燃燒提前。
4、尾部排煙參數(shù)測量
4.1排煙量測量和計算
    煙氣量實測和計算值見表4。由表4可見,儀器實測的煙氣量與為10%~11%時計算的煙氣量十分接近,說明煙氣測量數(shù)據(jù),尾部氧量測量數(shù)據(jù)以及燃料化驗等數(shù)據(jù)是準確的,數(shù)據(jù)可信。如以設(shè)計取值時煙氣量為標準,則1號鍋爐菲正常漏風(fēng)量為92632—100344m3/h,比例約為45%;2號鍋爐非正常漏風(fēng)量為71976—84181m3/h,比例約為38%~46%。
4.2尾部漏風(fēng)測量
    (1)隨著取樣管向里延伸,1號鍋爐和2號鍋爐表現(xiàn)出不同的漏風(fēng)特征。l號鍋爐尾部煙道氧量基本上呈現(xiàn)外低內(nèi)高,即靠近墻壁處低,向里延伸逐步升高,說明靠近墻壁處沒有漏風(fēng)或漏風(fēng)較少,而在煙道中存在嚴重的漏風(fēng)現(xiàn)象;2號鍋爐恰好相反。
    (2)1號鍋爐最嚴重的漏風(fēng)處在西側(cè)煙道中間位置,測量結(jié)果顯示含氧量高達17.7%;2號鍋爐最嚴重的漏風(fēng)處在東側(cè)煙道爐壁靠除塵器方向的部位,測量結(jié)果顯示含氧量同樣高達17.7%。此外,西側(cè)煙道中間靠除塵器方向也有漏風(fēng)點,含氧量為10.7%,估計此處可能存在空預(yù)器漏風(fēng)。
    (3)結(jié)合2臺鍋爐送風(fēng)機風(fēng)門開度的不同,可推斷1號鍋爐漏風(fēng)主要是空預(yù)器漏風(fēng),且漏點在煙道中間部位;2號鍋爐漏風(fēng)主要是爐墻、護板等部位漏風(fēng),且漏點分散。
    由2臺鍋爐各工況下尾部煙氣成分分析數(shù)據(jù)可見:
    (1)各工況尾部煙氣的含氧量為10%~12%,其中2號鍋爐6月28日運行時的氧含量較高,達到11. 41%,而表盤數(shù)據(jù)顯示省煤器前煙氣含氧量只有1.5%~2%.可見省煤器后整個尾部煙道漏風(fēng)十分嚴重。此外,排煙溫度比設(shè)計值低,說明存在較嚴重的漏風(fēng)現(xiàn)象。
    (2)各個工況的氮氧化物排放很低,低于正常排放值。這是由于爐內(nèi)燃燒嚴重缺氧,形成強還原性氣氛,抑制了氮氧化物的生成。此外,這次實驗用水煤漿燃料含氮較低,Nx為0.7%也是氮氧化物排放量很低的原因之-。
5、建  議
    (1)根據(jù)以上分析,萬豐熱電廠2臺水煤漿鍋爐應(yīng)盡快安排檢修,詳細檢查尾部煙道和空預(yù)器漏風(fēng)情況。
    (2)在目前鍋爐運行狀況下,盡量提高水煤漿濃度,一方面可減少排煙中的水蒸汽量,減少總的排煙量;另一方面可提高爐內(nèi)燃燒溫度,加快燃盡速度,提高燃燒效率和鍋爐效率。此外,要減少甚至消除水煤漿中的大顆粒比例,提高燃盡率。在水煤漿運送和儲存等各個環(huán)節(jié),盡量避免進水,如在爐前攪拌罐入口。
    (3)盡量開大風(fēng)門,減小送風(fēng)阻力。建議二次風(fēng)門除下二次風(fēng)外,其它二次風(fēng)門都可以開到100%;考慮到燃料中揮發(fā)分很高,可開大一次風(fēng)門,原設(shè)計要求開度在20%一30%,可考慮適當開大。
    (4)因水煤漿粘度不高,建議在保證霧化效果的前提下,可適當減少霧化蒸汽量(汽壓和漿壓差值適當減小),以減少排煙總量。此外,沒有投漿或投油的槍不要再通蒸汽,將槍退出來。
    (5)嘗試開大冷風(fēng)旁路,使空氣不經(jīng)過空預(yù)器直接送入燃燒器,增加了爐內(nèi)風(fēng)量;但降低了熱風(fēng)溫度,可能會對燃燒有影響。
    (6)適當加強鍋爐各受熱面吹灰,確保受熱面清潔,不積灰、不積渣、不堵塞,盡量減少煙氣側(cè)阻力損失,提高引風(fēng)能力,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,同時我們還銷售木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。

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