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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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35t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動調(diào)試及運(yùn)行問題探討

發(fā)布時間:2013-08-27 08:25    來源:未知

1、概述
    目前,循環(huán)流化床鍋爐( CFB)技術(shù)在國內(nèi)外發(fā)展十分迅速。以其燃料適應(yīng)性強(qiáng)、運(yùn)行效率高、環(huán)保性能好和sOx,NOx排放低的顯著優(yōu)點(diǎn)逐漸為各用戶重視。廣西作為劣質(zhì)煤的主要產(chǎn)區(qū),循環(huán)流化床鍋爐的應(yīng)用有著廣闊的前景。廣西南寧鳳凰紙業(yè)有限公司熱電廠l號和2號鍋爐是四川鍋爐廠生產(chǎn)的CC,- 35/6,8 - MXD低攜帶率循環(huán)流化床鍋爐。兩臺爐從安裝結(jié)束到開始點(diǎn)火調(diào)試,中間因紙業(yè)公司的問題擱置了近3年時間,啟動調(diào)試從1998年底開始,由于設(shè)備放置時間過長,設(shè)備故障頻繁出現(xiàn),使調(diào)試工作遇到了極大的困難,鍋爐先后出現(xiàn)點(diǎn)火困難、煙氣發(fā)生器燒損、過熱器超溫、鍋爐出力不足等問題,調(diào)試單位與安裝、生產(chǎn)廠家以及業(yè)主共同努力,研究處理了大部分存在的問題,保證了鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行,基本滿足了紙業(yè)公司的生產(chǎn)用汽的需要。生物質(zhì)鍋爐
2、鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
2.1主要設(shè)計(jì)思想
    該型號鍋爐是四川鍋爐廠針對紙業(yè)公司制漿需要,用蒸汽來進(jìn)行加熱而設(shè)計(jì)的混燒樹皮、壓力等級較高的低攜帶率的循環(huán)流化床鍋爐。它采用了略低于鼓泡流化床鍋爐的沸騰床截面流速,保留了鼓泡床中傳熱系數(shù)很高的埋管受熱面。采用膜式水冷壁、Ⅱ型布置,分段送風(fēng),爐膛上部設(shè)置一級高效低阻平面流分離器,點(diǎn)火采用床下熱煙氣點(diǎn)火,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
2.2主要設(shè)計(jì)規(guī)范
    額定蒸發(fā)量:35 t/h,額定蒸汽壓力:6.8 MPa,額定蒸汽溫度:480℃,給水溫度:115℃,冷風(fēng)溫度:20℃,一次風(fēng)溫度:90℃,二次風(fēng)溫度:180℃,排煙溫度:149℃,鍋爐設(shè)計(jì)效率:80. 59%。
2.3設(shè)計(jì)燃煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
2.4燃用木材的成份
    水份:45%,低位發(fā)熱量:8 778kj/kg。
2.5燃料消耗量
  計(jì)算燃煤消耗量:7300 kg/h,術(shù)材消耗量:2 000 kg/h。
2.6脫硫用石灰石量
    石灰石量(假設(shè)CaC03含量95%):l760kg/h。
3、鍋爐試運(yùn)主要情況及完成的調(diào)試項(xiàng)目
    兩臺鍋爐啟動前,分別進(jìn)行了鍋爐冷爐通風(fēng)式驗(yàn)、爐內(nèi)空氣動力工況試驗(yàn)、布風(fēng)板阻力特性試驗(yàn)等,初步摸清了爐內(nèi)氣流狀況,為點(diǎn)火提供了基本的操作數(shù)據(jù)。從1999年2月開始1號鍋爐第一次點(diǎn)火,因點(diǎn)火的熱煙氣發(fā)生器二次分風(fēng)裝反、過熱器受熱面布置過多引起主蒸汽超溫等設(shè)備故障,經(jīng)歷了多達(dá)13次的啟停操作。
    由于鍋爐的運(yùn)行特性掌握,主要是點(diǎn)火特性的掌握,摸索了較長時間,同時由于設(shè)計(jì)原因,低溫過熱器的超溫問題長期得不到解決,使得鍋爐的啟動調(diào)試工作延續(xù)很長時間,因而原定的鍋爐整套啟動調(diào)試方案中的項(xiàng)目沒有能夠集中做,均是在鍋爐的運(yùn)行中斷斷續(xù)續(xù)地進(jìn)行。先后完成的主要調(diào)試項(xiàng)目有鍋爐的低負(fù)荷調(diào)試、鍋爐料層厚度及溫度的調(diào)整,鍋爐的燃燒調(diào)整、鍋爐的斷油調(diào)試、鍋爐的96 h長時間運(yùn)行、鍋爐的變負(fù)荷調(diào)試。
4、試運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及采取的措施
4.1點(diǎn)火過程中的煙氣發(fā)生器燒損事故
    在2號爐的首次點(diǎn)火過程中,由于引子煤的配比沒有很好掌握,引子煤的點(diǎn)著時間花了近2個小時,著火后溫度急劇上升,溫度無法控制,給煤機(jī)投煤后緊接著就熄火。在點(diǎn)火過程中,就發(fā)現(xiàn)點(diǎn)火發(fā)生器外部燒得通紅。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)點(diǎn)火煙氣發(fā)生器被燒壞,煙氣發(fā)生器圓筒內(nèi)壁的耐磨耐火澆注料大部分已經(jīng)脫落。同樣在第3次點(diǎn)火時.1號鍋爐也發(fā)生了同樣問題,檢查發(fā)現(xiàn),是由于煙氣發(fā)生器二次分風(fēng)進(jìn)風(fēng)口方向與設(shè)計(jì)圖紙正好相反,形成較大的阻力,使煙氣發(fā)生器作為冷卻和助燃的外茼風(fēng)量很少,沒能及時把熱量帶走,從而導(dǎo)致燒損外筒的事故。通過重新安裝和加強(qiáng)運(yùn)行風(fēng)量的調(diào)整,已經(jīng)不再發(fā)生燒損事故。
4.2點(diǎn)火著火困難
    在最初的6次點(diǎn)火中,由于對該鍋爐的特性沒有完全掌握,在引子煤配比、著火后的風(fēng)量供應(yīng)大小、給煤的時間掌握上均有所偏差,因而發(fā)生3種情況:一是長時間點(diǎn)不著火,點(diǎn)火以后3~5 h床料溫度都上不去;二是著火以后床溫控制不了,超過1100℃,只好緊急停爐;三是加煤后發(fā)生熄火,溫度直往下掉.點(diǎn)火失敗。針對這些問題,通過多次的探索、總結(jié),一是重新配比了引子煤的數(shù)量,加大底料中的原煤數(shù)量,點(diǎn)火采用底料53袋,引子煤(大同煤)45袋的配比,比較適合;二是引子煤著火以后,應(yīng)及時啟動給煤機(jī)加煤,不使底料中的引子煤燒完;三是必須注意控制風(fēng)量,著火后不應(yīng)馬上加風(fēng),而是密切監(jiān)視床溫,等到溫度上升到了700℃左右時,證實(shí)溫度已經(jīng)上來,再把風(fēng)量緩慢地往上加。
4.3點(diǎn)火及運(yùn)行過程中的結(jié)焦
    在最初的幾次點(diǎn)火過程中,在停爐后均發(fā)現(xiàn)布風(fēng)板上有結(jié)焦,厚度20~60mm不等,爐膛的4個邊角的結(jié)焦相對要厚一些。經(jīng)分析主要是因?yàn)檫\(yùn)行操作控制不好,該加風(fēng)時沒有及時加大風(fēng)量,風(fēng)量補(bǔ)充不足,使煤顆粒燃燒釋放的熱量沒能及時冷卻。在隨后的運(yùn)行操作中,注意了這個問題,控制風(fēng)量風(fēng)壓,及時加風(fēng),已基本沒有發(fā)生結(jié)焦問題。另外,鍋爐運(yùn)行過程中基本沒有發(fā)生結(jié)焦問題。有時為了提高負(fù)荷,以達(dá)到要求的用汽量,必須把床溫控制較高,最高床溫曾達(dá)到1 050℃,但這時仍能保持穩(wěn)定運(yùn)行,沒有結(jié)焦。可另一方面,在這樣高的床溫下,操作稍有差錯,就很容易使床溫提高上去,從而引發(fā)結(jié)焦,這是值得注意的問題。
4.4低溫過熱器超溫
    這是鍋爐調(diào)試中出現(xiàn)的最主要的問題。在第7次點(diǎn)火時.當(dāng)燃燒正常、控制床溫在900℃左右時,發(fā)觀低溫過熱器出口集箱溫度超過450℃(設(shè)計(jì)值為417℃),并且在隨后的運(yùn)行中,主蒸汽溫度曾高達(dá)628℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)的主蒸汽溫度480℃,同時由于當(dāng)時的減溫器主要采用冷凝器制備的玲凝水水量不足,溫度無法減下來。根據(jù)此情況,首先采用了臨時加裝一根+25 mm的管子,從給水管道引出至減溫水管道。當(dāng)減溫水量不足時,打開臨時管道上的閥門,將除鹽水和冷卻水混合后噴人減溫器來減溫。采取臨時措施后,在第8次點(diǎn)火運(yùn)行時,發(fā)現(xiàn)高溫過熱器雖然未超溫,但低溫過熱器依然超溫嚴(yán)重,并且造成高、低溫過熱器支吊架被頂起,無法復(fù)位,低溫過熱器出口集箱至減溫器的4條∮89mm連通管變形彎曲,但經(jīng)過檢查,管子的金相組織沒有變化,依然可以使用。
    根據(jù)運(yùn)行的情況分析,認(rèn)為主要癥結(jié)在于設(shè)計(jì)存在問題:一是爐膛上部敷設(shè)有2m高的衛(wèi)燃帶,減少了水冷壁的吸熱量,使煙氣溫度沒能及時降下來;二是低溫過熱器計(jì)算有誤,設(shè)計(jì)面積過多,吸熱量太大;三是進(jìn)入爐內(nèi)的原煤顆粒控制不好,細(xì)顆粒太多,并且大多呈粉狀,沸騰燃燒過程中,很多細(xì)煤粒不是在爐膛底部燃燒,而是在爐膛上部和鍋爐尾部燃燒。鑒于此,由鍋爐廠家對鍋爐受熱面面積重新進(jìn)行了核算,先在l號鍋爐上進(jìn)行了改造:打掉爐膛中標(biāo)高7.8 m以上部位所有的約2m高的衛(wèi)燃帶,低溫過熱器蛇形管割除4排,再次點(diǎn)火后,依然發(fā)現(xiàn)低過出口溫度最高曾達(dá)到513℃,這時汽包壓力3.61 MPa。為此,在第13次點(diǎn)火時,對人爐煤種進(jìn)行更換,由原來燃用的東羅煤,改為燃用南寧二塘煤,其低位發(fā)熱量為13.7mj/kg,其揮發(fā)份比東羅煤高,灰份比東羅煤低,但水份要高,經(jīng)破碎后的原煤顆粒控制大部分在8 mm左右,運(yùn)行后低溫過熱器的超溫問題仍然存在,但在汽包壓力不高時,已能控制其不超溫。
    由于低溫過熱器仍然超溫,鍋爐廠家再次計(jì)算后,決定1號鍋爐累計(jì)割掉10排低溫過熱器蛇形管,即割掉總數(shù)的24.4%(原有41排),2號鍋爐割掉低溫過熱器8排,即割掉總數(shù)的19. 5%(原有41排)。并且打掉折煙區(qū)原來敷設(shè)的耐磨耐火澆注料。經(jīng)過采取上述措施后,鍋爐的低溫過熱器超溫問題基本得以解決。
4.5排煙溫度偏高
    這閫題是伴隨處理低溫過熱器溫度而出現(xiàn)的。試運(yùn)初期,排煙溫度一般在150℃左右,與設(shè)計(jì)值相差無幾。但把爐膛出口澆注料打掉和把低溫過熱器割除部分面積后,排煙溫度一般正常運(yùn)行在180℃左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)的149℃,有時甚至達(dá)到205℃。同時,排煙溫度的偏高,還影響了出灰系統(tǒng)設(shè)備的安全運(yùn)行,使出灰斗式提升機(jī)的鏈條、出灰刮板機(jī)刮板經(jīng)常被拉長,縮短了設(shè)備的使用壽命。主要原因是整個鍋爐的受熱面設(shè)計(jì)有偏差,有關(guān)的受熱面積吸熱分配計(jì)算不準(zhǔn)確,致使煙氣的熱量吸收不完全,而這靠運(yùn)行調(diào)整是無法調(diào)整過來的,有待進(jìn)一步解決。
4.6鍋爐達(dá)不到額定出力
    據(jù)長期運(yùn)行觀察,在額定的壓力、溫度下,兩臺爐的實(shí)際產(chǎn)汽量每臺約在26—28 t/h,幾乎很少到達(dá)30 t/h,當(dāng)超過30 t/h后,要進(jìn)一步提高出力,床溫將達(dá)到980℃以上甚至到達(dá)1 000℃,低溫過熱器溫度將超過417℃,并且負(fù)荷穩(wěn)定不下來。鍋爐廠家認(rèn)為是過熱蒸汽流量計(jì)不準(zhǔn),但到底最大出力能達(dá)到多少及設(shè)計(jì)缺陷在什么地方,因生產(chǎn)運(yùn)行,尚未來得及組織廠家及其他有關(guān)部門進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn),暫時無法確定。
4.7石灰石投用
    兩臺動力鍋爐設(shè)計(jì)均有投用石灰石的系統(tǒng).但至今由于鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,電除塵器除塵效果良好,因此,平常沒有進(jìn)行過石灰石的投用。環(huán)保部門曾對該系統(tǒng)進(jìn)行過檢查,同時在檢查時進(jìn)行石灰石的投用,投用后對燃燒影響沒有進(jìn)行詳細(xì)的測試,但運(yùn)行人員反映影響不大,環(huán)保部門的測試反饋認(rèn)為二氧化硫基本不超標(biāo)。
5、結(jié)束語
    南寧鳳凰紙業(yè)有限公司熱電廠安裝的低循環(huán)倍率循環(huán)流化床鍋爐,經(jīng)過多次的點(diǎn)火、調(diào)試,現(xiàn)在已能正常運(yùn)行,燃燒穩(wěn)定。通過此次調(diào)試,為循環(huán)流化床鍋爐燃用廣西劣質(zhì)煤積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),對推動循環(huán)流化床鍋爐在我區(qū)的應(yīng)用,減輕和降低煙氣中S02等排放污染,有著積極的意義。
    采用床下點(diǎn)火技術(shù),可以使循環(huán)流化床鍋爐的啟動比較迅速,加熱均勻,但必須控制好加煤、加風(fēng)的時機(jī),需要通過調(diào)試摸索掌握。
    循環(huán)流化床鍋爐的負(fù)荷調(diào)節(jié)性能較好,在較低的負(fù)荷下也能穩(wěn)定燃燒(負(fù)荷可在25% ~100%額定負(fù)荷之間調(diào)節(jié)),對承擔(dān)調(diào)峰負(fù)荷的鍋爐比較有利。

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