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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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大傾角皮帶運輸機替代斗提運輸機方案設(shè)計應(yīng)用

發(fā)布時間:2013-06-09 07:56    來源:未知

    焙燒火法工序是在14m2沸騰系統(tǒng)基礎(chǔ)上擴建5 0m2沸騰爐系統(tǒng),兩套系統(tǒng)建在長、寬一百多米總面積僅10000多平米們場地上。受場地和原設(shè)備設(shè)施制約,濕料上料系統(tǒng)不能全部采用皮帶輸送機。冶金設(shè)計院在濕料上料系統(tǒng)里設(shè)計配置了四臺NE30型斗式提升機。為復(fù)線設(shè)計,單線配置兩臺。NE30型斗式提升機設(shè)備設(shè)計結(jié)構(gòu)性能為;
    1使用板鏈?zhǔn)蕉肥教嵘龣C提升輸送,由于該設(shè)備對精礦含水要求必須小于5%,而我公司進廠原料含水多在10~16%。干燥窯使煤氣燃料能耗高,平均脫水只能達到8~10%,每處理1 l硫化鋅精礦,使之含水達到5%,要發(fā)生2 5元/噸的煤氣費用,同時在作業(yè)時間內(nèi)也無法完成干燥精礦量。實際使用主要存在以下問題;
    1.1硫化鋅精礦含水≥7%易粘斗式提升機機斗,每臺斗提有200個機斗。粘結(jié)精礦后,減少了運量,增大了斗式提升機運行負載。縮短了板鏈的使用壽命。
    1.2硫化鋅精礦部份沉積在斗式提升機底部。由于含水超限,隨著運行不斷壓實。使機斗由喂入式工作方式轉(zhuǎn)變?yōu)橥诰蚴剑谷胧綑C斗較挖掘式鋼度低,頻繁出現(xiàn)機斗變形、脫落卡死斗式提升機的事故。
    1.3斗式提升機物料入口、出口易粘結(jié)精礦,造成進出口不暢通,增大了工人操作強度。
    板鏈?zhǔn)教嵘龣C從2001年投入使用到2004年6月,分廠累計投入備件及維修費用40多萬元,投入操作、維修人工12人/天,以生產(chǎn)作業(yè)時間兩年660天計,累計投入人工7920個工,價值22. 86萬元。如此還不能使之全部處于完好,隨時有停機斷料的危險。鑒于斗式提升機存在的問題,分廠從2003年著手研究解決辦法,最終確定了用大傾角皮帶運輸機取代斗式提升機的構(gòu)想。
2、大傾角皮帶運輸機性能特點;
    2.1提升高度大,可大于45°至90°傾角使用。
    2.2適應(yīng)物料水份、粒度范圍寬,有用于提升輸送建筑攪拌混砼土的先例。粘料少,幾乎不粘料。
    2.3使用、維護簡單和普通平皮帶輸送機相似。
    2.4維護、維修費用低。以皮帶3年壽命計,年折舊4萬元/臺加年維修費1萬元/年  臺。每年總計投入1 0萬元。
3、650大傾角皮帶機替代1#、2#斗式提升機的配置設(shè)計方案說明;分廠1#~4#斗式提升機分別配置于篩分主廠房和沸騰爐主控樓。本次擬用2臺大傾角替代4臺斗式提升機。同時還將保留斗式提升機作備用互保。就篩分主廠房現(xiàn)有設(shè)備、廠房設(shè)施配置,方案要新增大傾角皮帶機與斗式提升機形成互保,在5層每層僅216m2的篩分廠房內(nèi)就有14臺主要設(shè)備,其中斗式提升機又是從一層貫穿至5層。在廠房內(nèi)增設(shè)大傾角皮帶已是不可能。經(jīng)現(xiàn)場多次反復(fù)踏勘,我們認識到5#皮帶機是物料進入篩分工序的第一個輸送設(shè)備。大傾角皮帶機與斗式提升機要成為互保,都必須從此皮帶分料。延長5#皮帶至廠房外的思路閃現(xiàn)出來。最終得出65'大傾角皮帶機替代1#、2#斗式提升機的最優(yōu)配置設(shè)計方案。
該方案布局順暢,04年2月實施投運后,達到了方案設(shè)計的預(yù)期目的,滿足了生產(chǎn)的需要。
4、900大傾角皮帶機替代3#、4#斗式提升機的配置設(shè)計方案說明;(參見圖二)
    在第一臺65'大傾角皮帶機實施成功的基礎(chǔ)上,我們立即著手沸騰主控樓3#、4#斗式提升機用大傾角皮帶替代的設(shè)備配置方案設(shè)計工作。主控樓較篩分廠房情況更加復(fù)雜,6層結(jié)構(gòu),每層僅100m2。配置了高壓鼓風(fēng)機、拋料機、斗式提升機等11臺套主要設(shè)備。室外安設(shè)大傾角又需搭設(shè)較大的設(shè)備鋼架。在65°大傾角實施成功的基礎(chǔ)上,同時也了解到大傾角皮帶機最大設(shè)計傾角可達90°。主控樓從二樓至6樓斗式提升機側(cè)有一個2200×2200的吊裝孔,90°大傾角方案應(yīng)育而生。室內(nèi)配較室外配置直接節(jié)約了搭設(shè)大型設(shè)備鋼支架的費用~12萬元。900大傾角皮帶機替代3#、4#斗式提升機的配置設(shè)計方案是一個性價比較高的方案。0 4年6月實施投運后,達到了方案的預(yù)期目的,滿足了生產(chǎn)的需要。
5、效益估算
    65°、90°大傾角皮帶機的成功投運,為分廠今后的生產(chǎn)組織奠定了基礎(chǔ)。預(yù)計今年可節(jié)約近20萬元的斗式提升機備件費用,節(jié)約操作、維修人工~6萬元,節(jié)約輔材機具費用2萬元。今年該項工作預(yù)計直接創(chuàng)效28萬元。2006年上半年預(yù)計可全部收回投資。大傾角皮帶機輸送濕料水份可放寬到8~10%,較使用斗式提升機提高3個百分點。干燥1噸精礦可減少干燥燃料費用5元,年累計節(jié)約燃料費82500噸精礦×5元,計41.25萬元。濕料系統(tǒng)改斗式提升機使用大傾角皮帶后,可減少或杜絕因斗提故障斷料造成50m2沸騰爐縮風(fēng)、燜爐減少產(chǎn)量。全年可減少5次,48小時計,可多增加焙礦產(chǎn)量480噸。測算產(chǎn)值效益達200元/Ⅱ屯焙礦×480噸,計9.6萬元。
   大傾角皮帶機替代斗式提升機使用,每年可創(chuàng)效益78.85 -10萬元,總計創(chuàng)效達68. 85萬元。

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