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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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Φ4 m×60 m回轉窯大齒圈翻面改造

發(fā)布時間:2012-10-03 10:07    來源:未知

    內蒙古一家公司Φ4 m×60 m回轉窯生產線于2002年9月建成投產,其窯體傳動為齒輪傳動形式。窯筒體與大齒輪靠12塊切向彈簧板連接,彈簧板一端焊接在筒體上,另一端由螺栓與大齒圈連接,大齒圈成兩半圓裝配形式。自投產后運行至2006年初,發(fā)現(xiàn)大齒圈齒頂寬已磨損了近三分之一,大齒輪齒厚最大偏差2mm,少部分齒面局部有磨蝕點,齒根部已出“臺”3mm左右;小齒輪也磨損了三分之一多,小齒輪齒厚相差2 mm,同時齒根部部分出“臺”;大齒圈徑向偏差2 mm,大小齒輪齒頂間隙最大調至為17 mm(我公司大齒圈模數為28)+已超過9~10 mm調整要求,嚴重影響了回轉窯的穩(wěn)定性,考慮到大齒輪的造價極高,而大齒輪的非工作面齒面完好,經過論證還可繼續(xù)使用。因此我們決定在大修中更換小齒輪和軸,對大齒圈進行翻面使用。本文就此作一介紹,供參考。
一、準備工作
   (1)確定大齒圈變形量及原始位置。在齒圈下固定百分表,利用輔助傳動選擇6~8個測量點,根據大齒圈徑向、端面跳動值判斷大齒圈變形量,將原始位置做好記號,同時做好測量數據記錄。根據平時回轉窯運轉狀態(tài)來看,沒有發(fā)現(xiàn)彈簧板螺栓有松動現(xiàn)象。
   (2)主要工具、車輛準備。調整大齒圈用32T螺旋千斤頂12臺,制作找平底座1.5m長重軌6根+焊接工具2套,Φ90銷軸毛坯12根,百分表4套,3.5%斜度規(guī)、水平儀各1臺,現(xiàn)場鏜孔機1臺,50T汽車吊、10T卷揚機各1臺,螺栓松動劑10桶。
二、翻面實施
   (1)大齒圈的拆卸與翻面。第一,先拆除大齒圈防護罩后,慢轉回轉窯使大齒圈一半圓轉向正上方(要提前噴松動劑);將處于正上方的一半大齒圈拆下并進行清理油污和灰塵,打磨毛刺和凸臺。第二,將大齒圈按照拆卸時做好的記號進行吊裝。具體操作為:用找正螺栓(外徑小于聯(lián)接孔內徑)將彈簧板大齒圈簡單聯(lián)接,大齒圈立筋位置敷設重軌,支撐千斤頂找正調整。完成找正后,用聯(lián)接螺栓替代找正螺栓,然后緊固,緊囤時可拆卸一條找正螺栓,裝配一條緊固螺栓。將該一半大齒圈在原位置旋轉安裝固定。第三,轉窯180°,讓另一半大齒目轉至正上方,然后采取相同的方法進行拆卸、清洗和翻面安裝。注意在拆除聯(lián)接螺栓時,應對彈簧板焊接加以固定,預防在安裝大齒圈時擠壓變形、位置變動。
    大齒圈全部安裝完成后,拆除小齒輪,更換新的小齒輪及齒輪軸。如遇到螺栓出臺等情況,可將大齒圈螺栓兩端割下,使其脫離彈簧板,利用吊車把大齒圈取下,放置地面,用氣割把殘留在孔中的部分螺栓取下;找正完畢后,進行現(xiàn)場鏜孔,重配螺栓固定。
    (2)大齒圈安裝找正。將千斤頂調至受力狀態(tài),使大齒圈基本處于正確位置(見圖1所示)。回轉窯大齒圈安裝找正示意圖
    轉動窯體,用百分表測量大齒圈徑向和端面跳動量,選擇6~8點進行測量,基準選擇在齒根位置,根據測量數據進行找正。找正后如需現(xiàn)場鏜孔,可先將齒圈及彈簧板點焊牢固。松開找正工具,進行轉窯二次找正;如果有較大變化,必須重新找正固定。根據現(xiàn)場情況對彈簧板耳孔實施修復,修復時采用J422焊條焊補,補焊完畢后,進行現(xiàn)場鏜孔和配置螺栓的加工。我公司螺栓直徑為Φ90mm,螺栓過盈量0.01 ~0.03 mm。翻面安裝后,實測大小齒輪頂的齒合間隙為9 mm;大齒輪齒圈徑向跳動量為1 mm;大小齒輪面接觸量,其沿齒高約45%.沿齒長約500%。這些指標均符合安裝標準(如下表所示)。
項目 要求
齒圈跳動量 徑向跳動1.5mm,基準面端跳動滿足1mm要求。
彈簧板與齒圈的鏈接 彈簧板與齒圈聯(lián)接的鏜孔螺栓安裝后,其一側的墊圈與彈簧板軛板之間應先塞入3mm墊片,待擰緊螺母、裝好開口銷后,再撤去該墊片,保證0.3mm間隙。
小齒輪安裝 以齒圈為基準安裝小齒輪,齒頂間隙允許偏差為2mm,用斜度規(guī)找正斜度,允許誤差不超過0.005mm/m,冷態(tài)時,大小齒輪頂間隙應在9~10mm。
大小齒輪面接觸量 沿齒高應在45%以上,沿齒長應在50%以上。
主減速機輸出軸與小齒輪的同軸度 同周度應在Φ2mm以內,在減速機機體與機蓋的剖分面上測量其橫向水平差,軸向斜度偏差均不大于0.05 mm/m。
 
三、翻面的試車及運行情況
    翻面安裝并實測符合安裝質量標準后開車,經過1 r/min,2.0 r/min,2.5 r/min,3.0 r/min,3.5 r/min轉速段的試車,回轉窯各項指標均達到了要求。至2006年12月底,經過半年多的生產檢驗.大齒圈翻面后各項技術指標均符合要求,窯運行穩(wěn)定。

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